1 引言
作為汽車懸掛系統(tǒng)中主要零件,汽車鋼板彈簧起到了連接車架和車輪的作用。為了使鋼板彈簧的強度和使用壽命都能夠得到保障,生產(chǎn)過程中熱處理控制的重要性不言而喻。
通常汽車板簧熱處理工藝流程為淬火、成型、回火。本項目為一條汽車板簧自動化淬火線,前端由自動電磁鐵吸盤上料機將板簧放置到送料輸送鏈上,由輸送鏈輸送到淬火爐齒形梁上。淬火爐采用步進式齒形梁設計,分為動梁、靜梁。步進機構采用液壓系統(tǒng)驅動動梁進行上升、前進、下降、退回動作,每動作一個周期,板簧在靜梁上前進一步,并且板簧在爐內的位置可以在觸摸屏的料位監(jiān)測界面顯示。當板簧前進到靜梁最后一步時,打開出料爐門,給爐口取料機器人發(fā)送取料信號。機器人接收到取料信號后開始動作,將板簧從靜梁上取出送到下道成型工序,并發(fā)出取料完成信號關閉爐門,完成一次取料動作。
2 項目開發(fā)平臺
利用西門子TIA Portal V14編程軟件,實現(xiàn)PLC(S7-300系列:CPU314C-2DP)對淬火流程的控制,以及PLC與觸摸屏之間的以太網(wǎng)通訊。通過MCGS軟件對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行監(jiān)控,使生產(chǎn)狀態(tài)實時顯示在觸摸屏上。
2.1 西門子TIA Portal V14簡介
TIA博途(TIA Portal)是西門子自動化的全新工程設計軟件平臺,TIA是Totally Integrated Automation(全集成自動化)的簡稱。TIA Portal V14集成了兩個軟件,專門用于PLC編程的STEP 7 V14 SP1 Professional和HMI編程的WinCC V14 SP1 Comfort。
2.2 MCGS簡介
MCGS(Monitor and Control Generated System,通用監(jiān)控系統(tǒng)),是一套基于Windows平臺的,用于快速構造和生成上位機監(jiān)控系統(tǒng)的組態(tài)軟件系統(tǒng),主要完成現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和監(jiān)測、前端數(shù)據(jù)的處理與控制。
3 工藝控制系統(tǒng)
為保持爐膛溫度,該生產(chǎn)線設置氣缸控制開關的出料爐門,正常狀態(tài)下關閉,只有取料時打開。所以正常生產(chǎn)過程中看不到爐膛內的料位情況,如不采用自動取料設計,需要每步進一次就發(fā)一次取料信號,這樣會造成爐門和機器人很多不必要的空動作。采用自動取料設計后,只有在出料位有料的情況下才會開啟爐門,機器人進行取料,而且爐內料位可以清楚的顯示在觸摸屏上,可以直觀的看到工件在爐膛內的位置。依據(jù)淬火工藝自動化控制系統(tǒng)需求,工藝控制流程參見圖1所示。

圖1 控制系統(tǒng)流程圖
4 博圖V14通訊系統(tǒng)組態(tài) 首先進行PLC與觸摸屏的通訊設置。
在博圖V14中,首先在左側菜單“設備組態(tài)”中將PLC的模塊進行組態(tài),參見圖2所示。

圖2 PLC模塊組態(tài)
找到“本地模塊”,在PLC模塊上右鍵“屬性”菜單,在“常規(guī)”選項卡中設置以太網(wǎng)地址,將IP地址設置為200.200.200.50,子網(wǎng)掩碼為255.255.255.0,參見圖3所示。

圖3 設置PLC以太網(wǎng)地址
在MCGS軟件中打開“設備窗口”,在“設備工具箱”菜單中選擇“設備管理”,在“PLC—>西門子—>S7CP343&443TCP”菜單中選擇“西門子CP443-1以太網(wǎng)模塊”,雙擊添加到組態(tài)中,在右鍵屬性菜單中將本地IP地址設置為200.200.200.190,遠程IP地址設置為PLC的IP地址,本地端口號為3000,遠端端口號為102,參見圖4所示。

圖4 設置MCGS通訊參數(shù)
在觸摸屏上將IP地址設置為200.200.200.190(默認設置),然后用網(wǎng)線將觸摸屏和PLC連接起來,由于PLC和觸摸屏IP在同一網(wǎng)段,這樣就組成一個局域網(wǎng),實現(xiàn)了TCP通訊。
5 程序實現(xiàn)
本設計的實現(xiàn)主要是利用西門子S7-300移位寄存器指令“SHRB”。

圖5 西門子PLC“SHRB”指令
該指令用于將位從指定源(DATA)寫入到移位寄存器,當參數(shù)RESET的值為“0”時執(zhí)行該指令,從源讀取新數(shù)據(jù)并將其移到移位寄存器的起始地址(S_BIT),其后所有位(N)都移動一位。移位后,最后一個地址(S_BIT+N)中包含的位將丟失。如果指令處理期間參數(shù)RESET設置為“1”,則移位寄存器中的地址將復位為“0”,并且不會發(fā)生移位。 移位的過程跟工件在爐膛中的步進過程非常相似,于是我們用位來表示工件,再將其在觸摸屏上顯示出來,就形象的展示出工件步進的過程。
該自動淬火線爐膛內共有93個齒,我們在博圖V14的“程序塊”菜單中添加一個新的數(shù)據(jù)塊DB1,添加變量D900~D993,數(shù)據(jù)類型為“BOOL”,共建立93個位變量,分別代表爐膛內的93個齒。
在MCGS窗口的“實時數(shù)據(jù)庫”選項卡中點擊“成組增加”,對象名稱填“D9”,起始索引值為“0”,增加的個數(shù)為“93”,對象類型為“開關”,點擊“確認”,就一次建立了D900~D993共93個開關變量,參見圖6所示。

圖6 MCGS中建立變量
在“設備窗口”雙擊“西門子CP443-1以太網(wǎng)模塊”,在彈出的設置窗口點擊“增加設備通道”,通道類型選擇“V數(shù)據(jù)寄存器”,通道地址為“1”,通道個數(shù)為“93”,數(shù)據(jù)類型為“通道的第00位”,點擊“確認”建立設備通道,參見圖7所示。

圖7 MCGS中建立設備通道
在“連接變量”窗口將93個開關變量與新建的93個設備通道一一對應,參見圖8所示。

圖8 MCGS中連接變量
新建一個爐膛狀態(tài)頁面,用工具箱畫圖工具畫一個長條狀矩形,代表一根工件。在矩形右鍵菜單屬性中,將“可見度”選項打鉤,在“可見度”選項卡中,表達式一欄輸入D900=1,代表變量D900為1時圖形可見,參見圖9所示。

圖9 設置工件可見度屬性
依次類推在頁面中建立93個長條代表工件,參見圖10所示。

圖10 爐膛料位監(jiān)測
在博圖V14中調用移位寄存器指令“SHRB”,參見圖11所示。

圖11 程序實現(xiàn)
進料檢測開關為安裝在進料端的一個光電開關,用于檢測步進動作時動梁上是否有工件被送至靜梁?!白詣诱蛏仙兞俊睘椴竭M流程的開始動作,該段程序作用為,當步進開始動作時,如果進料檢測開關檢測有料,則將步進第一個齒的開關變量D900置1,否則置0,其余變量向后移一位。在觸摸屏上看到的效果是哪個開關變量為1就能看到相應的那個工件圖形,可以清楚的顯示工件在爐膛內的位置。
變量D993為最后一個齒對應的變量,每次步進完成后都對D993進行比較,如果為0,則經(jīng)過步進間隔時間后繼續(xù)進行下一次步進;如果為1,則停止步進,打開爐門并向機器人發(fā)出取料信號等待取料。機器人取料完成后向PLC發(fā)出取料完成信號,關閉爐門并將D993置0,繼續(xù)下一個步進周期。
6 結束語
本文主要介紹了一條汽車板簧自動淬火線中的料位監(jiān)測功能以及自動出料功能。 經(jīng)過長時間的生產(chǎn)驗證,證明本設計可以準確的監(jiān)測到工件在爐膛內的位置,可以準確的向機器人發(fā)送取料信號,完成自動取料動作,達到設計目的。S7-300PLC和MCGS組成的控制系統(tǒng)功能滿足要求,系統(tǒng)可靠穩(wěn)定運行。
審核編輯:湯梓紅
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原文標題:西門子S7-300和MCGS的板簧自動淬火線機器人取料設計
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